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母液濃粘度波動(dòng)影響因素分析

 

1 概述 
  北十四聚合物配制站1995年9月15日投產(chǎn),目前設(shè)計(jì)年配制PAM干粉能力1.86×104t/a,配制母液能力為9316m3/d?,F(xiàn)為北二區(qū)、北三區(qū)西部的13座注入站提供聚合物母液。現(xiàn)有熟化罐23座,外輸泵13臺(tái),清水泵10臺(tái),分散裝置10套,粗精過濾器6套,污水過濾器1套,清水過濾器1套。目前日外輸母液量為5500m3,日消耗干粉量為33t左右。 
  2 聚合物母液濃粘度波動(dòng)大原因分析 
  2.1 干粉對(duì)濃粘度的影響 
  干粉是配制母液的基礎(chǔ)原料,其質(zhì)量嚴(yán)重影響配制母液的質(zhì)量,我站要求對(duì)每車干粉均進(jìn)行化驗(yàn)驗(yàn)收。同時(shí)在加料過程中,我們發(fā)現(xiàn)干粉料中存在結(jié)塊和有雜物現(xiàn)象,特別是在每年夏季由于干粉生產(chǎn)后直接運(yùn)往我站,結(jié)塊現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致干粉在分散裝置下料口處堵塞,影響干粉的規(guī)定下料量,使干粉與清水的配比量失衡,導(dǎo)致母液濃粘度波動(dòng)大。 
  2.2 清水礦化度對(duì)母液濃粘度的影響 
  按照生產(chǎn)管理要求,我站每5天對(duì)配制所用清水進(jìn)行化驗(yàn),由于礦化度受常溫條件的影響,總礦化度的值波動(dòng)較大,因此,母液粘度也隨之變化。我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)清水礦化度在250-400mg/L時(shí),粘度變化值相對(duì)穩(wěn)定。同時(shí),從實(shí)踐中了解到,每當(dāng)清水礦化度值高于400mg/L時(shí),配制的聚合物母液粘度下降特別快,所以清水礦化度對(duì)聚合物母液粘度的影響比較大。 
  2.3 工藝設(shè)備對(duì)母液濃粘度的影響 
  2.3.1分散裝置配制過程對(duì)母液濃粘度的影響 
  分散裝置的主要作用就是將聚合物干粉與清水按比例進(jìn)行混合,配制成一定濃度的聚合物母液。但通過現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)情況來看,當(dāng)分散上水量發(fā)生較大變化時(shí),螺桿下料器下料量雖然相應(yīng)發(fā)生變化,但兩者并不是呈現(xiàn)直線關(guān)系。我們可以看出來不同分散裝置的上水與下料的匹配關(guān)系不一樣,這是由于現(xiàn)場(chǎng)工藝導(dǎo)致的,目前分散裝置的供水管線是由1條DN300的管線給B系統(tǒng)分散裝置供水,在B系統(tǒng)管線上分接出一根DN159的管線給C系統(tǒng)分散供水,這樣就導(dǎo)致兩個(gè)系統(tǒng)之間存在搶水現(xiàn)象,B系統(tǒng)水量比C系統(tǒng)水量大,因此B系統(tǒng)分散的下料頻率相對(duì)快些。 
  2.3.2熟化過程對(duì)母液濃粘度的影響 
  由于設(shè)計(jì)要求每座熟化罐的工作液位設(shè)定在10%-80%之間,因此熟化罐在工作過程中底部會(huì)存有部分已經(jīng)完全熟化的聚合物母液,而熟化罐的進(jìn)液口位于熟化罐頂部,進(jìn)液過程中大量液體濺落到熟化罐底部存留的母液中產(chǎn)生比較多的氣泡,由于一定氣泡的存在使母液粘度降低。通過調(diào)查可以發(fā)現(xiàn),同一座熟化罐中不同液位高度的母液濃粘度存在差異,分析認(rèn)為是由于大量氣泡的產(chǎn)生以及攪拌器攪拌效果不好而導(dǎo)致母液不均勻,造成母液的化驗(yàn)值存在波動(dòng)。并且不同熟化罐之間攪拌均勻程度不一,母液濃粘度隨之波動(dòng)。 
  另外,現(xiàn)有工藝要求熟化罐中母液的熟化時(shí)間為2個(gè)小時(shí),目前兩個(gè)熟化系統(tǒng)之間的出液速度不同步,B系統(tǒng)出液快,C系統(tǒng)出液慢,這導(dǎo)致C系統(tǒng)熟化罐經(jīng)常出現(xiàn)到達(dá)熟化時(shí)間時(shí)還不能正常出液,母液在熟化罐中存儲(chǔ)時(shí)間*高能達(dá)到3個(gè)小時(shí),聚合物母液的濃粘度會(huì)受到影響。 
  2.3.3母液外輸過程對(duì)母液濃粘度的影響 
  聚合物母液的粘度隨著溫度的升高而降低,聚合物的熱降解比較明顯,根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,聚合物母液的環(huán)境溫度一般不宜超過70度,當(dāng)超過70度時(shí),母液粘度會(huì)隨著溫度的升高而迅速下降。 
  3 降低聚合物母液濃粘度波動(dòng)的方法及建議3.1 加強(qiáng)分散裝置自控儀表及設(shè)備元件的維護(hù)與更新 
  加強(qiáng)對(duì)分散裝置自控儀表及相關(guān)重要元件的維護(hù)與更新,可以避免“空打水”等現(xiàn)象的發(fā)生,對(duì)降低母液濃粘度的波動(dòng)起著重要的作用。 
  3.2 對(duì)分散裝置供水系統(tǒng)工藝進(jìn)行改造 
  針對(duì)我站分散裝置供水系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)不合理,就應(yīng)該對(duì)分散裝置供水系統(tǒng)工藝進(jìn)行改造,*佳工藝為單水泵對(duì)單分散,實(shí)現(xiàn)供水單對(duì)單,這樣就避免了分散裝置供水量的波動(dòng),同時(shí)也大大降低了配制母液濃粘度的波動(dòng),保證母液質(zhì)量。 
  3.3 更新分散裝置螺桿下料器,安裝干粉稱重模塊,實(shí)現(xiàn)干粉折算濃度在線化 
  由于本站大部分分散裝置螺桿下料器使用年限都已超10年以上,老化嚴(yán)重,下料電機(jī)的實(shí)際能力已經(jīng)無法滿足配制時(shí)所需要的*大限度下料量,導(dǎo)致分散裝置配制的母液濃粘度波動(dòng)較大,因此需要更新部分螺桿下料器。 
  3.4 嚴(yán)控進(jìn)料流程,保證干粉質(zhì)量 
  聚合物干粉送到后,首先由隊(duì)干部和卸料班保管員共同對(duì)干粉的規(guī)格、包裝、鉛封、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品化驗(yàn)單進(jìn)行檢查,每個(gè)包裝上必須有清晰、牢固的標(biāo)志,缺少一項(xiàng)內(nèi)容拒絕接收。 
  3.5 更換新型攪拌器,改進(jìn)熟化罐進(jìn)液方式,改善母液攪拌熟化效果 
  為了改善聚合物母液的攪拌熟化效果,使母液粘度更加均勻,降低母液粘度波動(dòng),并通過對(duì)北十八以及北三五配制站對(duì)比了解,建議將我站雙層三葉立式推進(jìn)式攪拌器改為雙螺帶新型攪拌器,能有效地改善流場(chǎng)的循環(huán)性能,提高均一化的速度,有利于聚合物溶解熟化,熟化效果明顯改善,可以提高母液配制質(zhì)量,縮短熟化時(shí)間。3.6 定期進(jìn)行分散裝置濃度標(biāo)定 
  按照地質(zhì)開發(fā)方案要求,我站為下游注入站提供的聚合物母液濃度要求在5500 mg/L(上下5%),每月對(duì)所有分散裝置配制濃度進(jìn)行重新標(biāo)定一次,發(fā)現(xiàn)低于或高于方案濃度時(shí)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,爭取*大限度的降低母液濃粘度的波動(dòng)。 
  4 幾點(diǎn)認(rèn)識(shí) 
 ?。?)聚合物母液的濃粘度對(duì)聚合物的驅(qū)油效果起著至關(guān)重要的作用,如果母液濃粘度的波動(dòng)較大會(huì)直接影響到聚驅(qū)的開發(fā)效果,因此降低聚合物母液濃粘度的波動(dòng),提高母液配制質(zhì)量對(duì)整個(gè)聚驅(qū)的開發(fā)效果有著非常重要的作用。 
 ?。?)北十四配制站聚合物母液濃粘度的波動(dòng)影響因素有很多,要抓住重點(diǎn)影響要素,重點(diǎn)想辦法解決,從源頭上解決問題,*大限度降低母液濃粘度波動(dòng)。 
 ?。?)北十四聚合物配制站已經(jīng)納入2013年老改項(xiàng)目工程,希望借助此次改造機(jī)會(huì),將上述問題全部解決,從根源上解決我站母液濃粘度波動(dòng)大的問題,提高母液配制質(zhì)量,為下游注入站提供高質(zhì)量、高合格率的聚合物母液。 

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